GCr15轴承钢中非金属掺杂物的转变
2015-04-10 12:47http://www.whtbtg.com/ http://www.tjzswfgg.com/ http://www.www5www.com/ http://www.www10www.com/ http://www.tjgg360.com
轴承作为机械传动器件,其时效方式主要是疲乏毁伤,而钢中非金属掺杂物常常会变成疲乏裂纹的源流。掺杂物对钢材疲乏毁伤性能的影响与其在钢高温加工时的变型有经验有关紧关系。为此,有人接合在场尝试,对LF-VD各工序电炉流程出产GCr15轴承钢中非金属掺杂物的转变规律施行了研讨,并接合三元相图,对精炼渣组分和操作工艺施行优化,以期达到最后掺杂物转变为低熔点可变型掺杂物的目标。
某钢厂GCr15出产流程为:50tUHP→50tLF→60tVD真空脱气→260mm×300mm大方坯连铸→轧制。该条出产线的主要技术独特的地方如下所述:电炉认为合适而使用E变态出钢,出钢过程向钢包内钢水参加铝、合金施行强脱氧气和加造渣料(WMgO≤8百分之百)预精炼,钢包渣线位置认为合适而使用镁碳砖;LF精炼期着手后参加剩下局部铝和渣料施行脱氧气、脱硫精炼,钢包底部透气砖吹氩拌和,加硅铁、铬铁微调成分,LF精炼时间在45min左右;LF精炼出站倒渣;VD真空吹氩脱气,真空处置时间在15min左右;认为合适而使用合金连铸机连铸,形成晶体器电磁拌和;全过程全闭合无氧气化尽力照顾浇铸、形成晶体器液面半自动扼制、专用形成晶体器尽力照顾浇铸、二冷气雾冷却。
对两出产炉次作别在LF进站、LF喂铝线前、LF出站取渣样;LF进站、LF喂铝线前、LF出站、VD前、VD后作别取圆饼状制样。将所取炉渣加工成颗粒直径74μm的粉状渣样,所取圆饼状试样加工成Φ5mm×10mm的气体样和15mm×10mm×10mm的金相样。用化学剖析法检验测定渣样成分,认为合适而使用氮氧气气体剖析仪以GB/T20124-2006标准检验测定气体样的WT[O],用电子扫描电镜仔细查看掺杂物形貌,用能谱仪施行掺杂物成分剖析。工业尝试表明:
(1)认为合适而使用出钢加铝强脱氧气工艺,LF进站时两尝试炉次WT[O]作别为8.5×10-6,8.2×10-6,通过LF精炼后T[O]含量减低不表面化,主要与LF造白渣后精炼期较短相关。
(2)LF-VD工序掺杂物转变规律为Al2O3→MgO·Al2O3→Al2O3·xCaO·yMgO→MgO·Al2O3或MgO,掺杂物中MgO含量的增加快于CaO含量的增加。
(3)相比较工艺条件和相图剖析后可知,渣碱度R=4~5时更利于VD精炼后的Al2O3·xCaO·yMgO系掺杂物进入了低熔点区。为成功实现最后掺杂物向低熔点区转变,在现时工艺基础上应合适增长炉渣的WCaO/WAl2O3,增长渣中CaO含量,减低渣中W(FeO+MnO)含量,况且增加渣-钢反响时间。